降本增效源头优化完成企业效益最大化!
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降本增效源头优化完成企业效益最大化!

  • 产品概述

  水、电、气是公司耗能开销大头,也是可转化的运用资(肥)源(水)。在“双限”方针影响下,山东新和成坚决拥护“双碳”方针,经过工艺简化、设备整合、废水收回等源头优化办法,把资源吃干榨净,让“肥水不流外人田”。

  作为药业公司香料产品品种类型最多的车间,分厂各项工艺出产安稳,但存在产值小、定制化出产能耗高级问题。找到瓶颈后,分厂坚持“小改造、微立异、大效益”准则,在不影响质量前提下,全员参加源头优化、节能降耗进程操控。经过近一年大数据收拾,A产品简化工艺,节省一支前份塔,整合中份塔和后份塔真空机组;前期,B产品因保证香气质量,真空机组为一塔一套,剖析后对类似尾气工艺优化,整合出4套真空机组,并将螺杆泵吹扫优化为体系尾气自循环吹扫。两支产品统共节省出6台备用泵,可节省水、电、气及维保等费用100余万元。

  投产以来,环保中心污水站安稳运转,但中水回用体系呈现了膜压差高、产水量大幅度下降、清洗频次添加等问题,对中水回用产值、废水排放等产生了较大影响。随即,车间确认了“进步中水回用量,下降外排本钱”的方针,并屡次会同出产、设备、技术人员等进行评论,拟定了动态清洗计划、新式杀菌剂离线清洗代替等计划,使中水回用产值进步70多m3/d,外排水量下降100多m3/d,月运转本钱下降14.3万元。一起,此做法也取得“节水型”企业现场检验小组的必定。

  701B车间是车间新工艺最多的车间,投产以来,车间继续立异增效,取得了较好效果,但在废污水处理方面,仍有较大提高空间。针对此问题,车间会集技术力量对废水COD组成做多元化的剖析,在只添加两台分油槽的前提下,完成了废水COD的下降,也大幅度减少了废水后处理能耗本钱,每年可节省300余万元。

  节能环保、降本增效,山东新和成从源头动身,坚持绿色开展,经过立异工艺、盘活资源,以最优降本办法完成企业效益最大化。

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